隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和城市化進程的加快,混凝土行業(yè)得到迅猛發(fā)展?;炷潦亲钪匾慕ㄖ牧现?。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前我國每年生產(chǎn)混凝土超過 25 億方[1],而生產(chǎn)每方混凝土需要拌合水約 0.18 方,年需水量超過 4.5 億方。同時生產(chǎn)每方混凝土產(chǎn)生約 0.03 方的廢水,一年下來全國混凝土攪拌站產(chǎn)生的廢水將超過 0.75 億方。我國是一個水資源相對匱乏的國家,混凝土攪拌站廢水隨意排放,將造成大量的水資源浪費,同時對土壤和地下水資源帶來嚴重的污染,造成對自然環(huán)境的破壞?;炷翑嚢枵緩U水回收利用,對企業(yè)不僅具有良好的經(jīng)濟效益,同時還具有較好的社會效益。
本文對攪拌站廢水進行水質(zhì)分析,分析攪拌站廢水直接回用于混凝土拌合對混凝土產(chǎn)生危害的可能性。針對這些可能性的危害,對攪拌站廢水進行如下處理:經(jīng)過壓濾機固液分離及二氧化碳中和處理,將攪拌站堿性廢水變成中水,中水可直接用做混凝土拌合水,或者攪拌車清洗用水等。這樣做可以避免高 pH 值廢水對攪拌站用水的危害以及對混凝土品質(zhì)造成的影響,并且達成廢水回收全利用,真正實現(xiàn)攪拌站廢水零排放。從而提高攪拌站的經(jīng)濟效益,同時降低污水對環(huán)境的破壞。
1 攪拌站廢水來源攪拌站廢水主要有以下來源[2]:
(1)廢棄混凝土分離產(chǎn)生的水:廢棄混凝土經(jīng)過砂石分離機分離,分離過程中需要一定量的清水沖洗,砂石分離之后,產(chǎn)生含有水泥和外加劑成分的污水。
(2)生產(chǎn)運輸設(shè)備洗刷水:主要是攪拌機和攪拌車在運行完之后,為了防止混凝土黏結(jié)在設(shè)備上硬化,用水沖洗設(shè)備產(chǎn)生的廢水。
(3)生產(chǎn)場地沖洗水:為了保持場地清潔,攪拌站每天都會用清水沖洗生產(chǎn)場地,沖洗場地的水通過排水溝進入廢水回收池。
(4)部分雨水:部分雨水會通過排水溝進入廢水回收池。
2 攪拌站廢水的主要成分分析攪拌站廢水的主要成分見表 1。檢驗方法參照 JGJ 63—2006《混凝土用水標準》[3]。
攪拌站廢水 pH 值比較高,pH 值均大于 12.5;可溶物超出了預(yù)應(yīng)力混凝土的標準要求(預(yù)應(yīng)力混凝土對可溶物的限值≤2000mg/L);不溶物含量遠遠超出了混凝土用水標準的限值;氯離子和硫酸根離子都是符合用水標準;堿含量相對比較高。表 2 為混凝土拌合用水水質(zhì)要求。
3 試驗結(jié)果和討論3.1 pH值對混凝土的影響
四個水樣 pH 值均大于 12.5,且堿含量都比較高,這些廢水若直接回用于混凝土拌合,可能對混凝土的部分性能造成一定的影響。
3.1.1 堿—集料反應(yīng)的影響堿—集料反應(yīng)對混凝土耐久性能有嚴重的影響,堿—集料反應(yīng)發(fā)生在混凝土內(nèi)部,導(dǎo)致混凝土體積異常膨脹,產(chǎn)生裂縫,同時也加劇了其他因素引起的混凝土劣化過程[4]。目前大家一致認為堿—集料反應(yīng)與混凝土中堿含量密切相關(guān),總堿含量越高堿—集料反應(yīng)越嚴重。唐明述等人[5] 研究 Ca(OH)2 對堿—硅酸反應(yīng)的影響,文中討論不同 pH 值溶液對蛋白石的侵蝕作用。結(jié)果表明:當 pH 值在 12.0~12.5 以下時,溶出的 SiO2 量是很少的;當 pH 值大于 12.5 時,SiO2 的溶出量顯著增加。當 pH 值大于 12.5 時,含有堿活性集料的混凝土有發(fā)生堿—集料反應(yīng)的風險。圖 1 是不同 pH 值溶液中 SiO2 的溶出量曲線圖。
3.1.2 對混凝土強度的影響
攪拌站高 pH 值的廢水直接回用于混凝土拌合時,對混凝土早期強度和后期強度都有一定的影響[6]。因在高堿環(huán)境下,水泥的水化產(chǎn)物多為 CaO/SiO2比值為 1.5~2.0 的 C-S-H(Ⅱ) [7]。這種網(wǎng)狀粒子更容易搭接在一起,較快地交織成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),形成空間骨架,使?jié){體逐漸致密,提高早期強度,但因水泥水化硬化結(jié)構(gòu)過早成型,妨礙了后期水化所必須的離子遷移和擴散,使后期水化進程變緩,導(dǎo)致后期結(jié)構(gòu)不良,影響后期強度的提高[8]。相反,在低堿環(huán)境下,水泥的水化產(chǎn)物 C-S-H 凝膠多呈云絮狀,它有利于水化后期漿體的致密化,從而使后期強度提高[9]。
3.1.3 對減水劑堿水效率的影響攪拌站高 pH 值的廢水直接回用于混凝土拌合時,由于堿成分的疊加使得混凝土堿含量較高。高堿含量影響水泥與聚羧酸系減水劑的相容性、適應(yīng)性能,降低減水劑的效率。表現(xiàn)為混凝土流動度降低,初凝和終凝時間顯著縮短,且對初凝時間縮短幅度更大[10]。減水劑效率降低,勢必增加混凝土用水量,用水量的增加導(dǎo)致坍落度損失快,嚴重影響混凝土(尤其泵送混凝土)拌合性能,對現(xiàn)場施工不利[11]。
3.2 不溶物對混凝土性能的影響攪拌站廢水中不溶物含量遠遠超出混凝土用水標準的限值,不溶物中含有固體廢棄物,細度較小、活性較低,將它們加入混凝土中,一方面能增加集料的表面積,增加新拌混凝土的用水量,降低混凝土的工作性能,而且這些顆??赡鼙旧砗幸欢ǖ奈?,對混凝土的工作性產(chǎn)生不利的影響;另一方面當其包裹在集料表面時,影響集料與水泥漿的粘結(jié),從而導(dǎo)致混凝土的力學性能降低[12];同時廢水中的懸浮顆粒和惰性組分,吸附正常摻入的外加劑,降低混凝土的工作性能。廢水中外加劑的摻量、有效成分與惰性成分的差異,造成廢水對各強度等級混凝土工作性的影響結(jié)果存在差異[13]。
攪拌站廢水對混凝土性能的影響存在諸多不確定的因素,為了確保混凝土品質(zhì)的穩(wěn)定性,對攪拌站廢水進行處理勢在必行。這不僅能保障混凝土的品質(zhì),同時對節(jié)能和環(huán)保也能起到積極的影響。
4 攪拌站廢水處理方案4.1 攪拌站污水—中水自動化處理系統(tǒng)的工藝流程圖 2 為污水處理系統(tǒng)工藝流程圖。
4.2 工藝說明
攪拌站污水—中水的自動化處理系統(tǒng)主要由電子自動化控制系統(tǒng)、壓縮氣體儲罐、空溫式汽化器、氣體自動控制電磁閥、中和反應(yīng)器、pH 高精度在線檢測儀、雷達液位儀、液壓智能柱塞泵、污水壓濾機等組成,以上設(shè)備均由本公司制造。
4.3 攪拌站污水—中水的自動化處理系統(tǒng)的工作原理圖 3 為處理系統(tǒng)工作原理圖。4.4 處理過程
本方案用二氧化碳進行中和處理,首先是通過壓濾機把攪拌站污水固液分離,把廢水中的懸浮顆粒、水泥凝膠和絡(luò)合物等不溶物從液相中分離出來。濾渣用于其他用途,濾液進入原水收集池,經(jīng)過高壓柱塞泵抽到反應(yīng)器內(nèi)進行霧化,霧化的過程中跟同時通入的二氧化碳氣體發(fā)生中和反應(yīng),當污水和二氧化碳達到一定的平衡時,中和反應(yīng)完成。經(jīng)過中和反應(yīng)后的水流入沉淀池,經(jīng)過沉淀,上層清水流入清水池,從而得到符合工業(yè)回用水標準的清水。過程中通過液位監(jiān)測和 pH 值監(jiān)測實現(xiàn)電子全自動化操作。處理系統(tǒng)中和反應(yīng)機理如下:
攪拌站廢水經(jīng)過壓濾和二氧化碳中和處理之后,水質(zhì)分析結(jié)果如表 3。
4.5 結(jié)果分析
(1)從表 3 可看出,經(jīng)過壓濾、中和以及預(yù)沉淀處理后的廢水,pH 值基本上在 7 左右,達到了堿水中和的目的。
(2)可溶物含量也有明顯的減少,這一結(jié)果出乎預(yù)料,具體可溶物減少的機理有待進一步的研究。
(3)不溶物經(jīng)過壓濾之后,絕大部分大顆粒(>45μm)被去除,有少部分細顆粒(<45μm)殘留。從檢測的數(shù)據(jù)來看,說明過濾效果明顯,殘留的不溶物極少。
(4)氯離子(Cl-)和硫酸根離子(SO42-)在處理前后,數(shù)據(jù)變化不大。這跟氯離子的溶解性和硫酸鈣的飽和溶解度有關(guān)。
(5)經(jīng)過處理的廢水,堿含量也有顯著的減少。這跟可溶物含量減少有一定的關(guān)聯(lián),具體去除的機理有待進一步的研究。
(6)經(jīng)過處理的攪拌站堿性污水,其參測項目符合 GB/T 19923—2005《再生水用作工業(yè)用水水源的水質(zhì)標準》和 JGJ 63—2006《混凝土用水標準》,這對擴大水資源的回收利用有進一步的幫助。
4.5.1 進水壓力、水流量和二氧化碳氣體壓力對中和效率的影響進水壓力對中和效率的影響,試驗按攪拌站污水—中水的自動化處理系統(tǒng)的工藝要求來操作:
在保持進水流量 25m3/h 和二氧化碳氣體壓力 0.05MPa 不變的情況下,單位數(shù)量(每立方)的水量下測定進水壓力對中和效率的影響,分別試驗 0.05MPa、0.1MPa、0.15MPa、0.2MPa、0.25MPa、0.3MPa、0.5MPa、0.7MPa、1MPa、1.2MPa 等水壓,在堿性污水中和到中性時所消耗的時間。
水壓和消耗時間關(guān)系如表 4。水壓和消耗時間的關(guān)系曲線如圖 4。
從圖 4 水壓和消耗時間關(guān)系曲線圖來看,當進水流量為 25m3/h和二氧化碳氣體壓力為 0.05MPa 時,進水壓力從 0.05MPa 到 0.3MPa 消耗時間的減少量(Δt)比較大;當壓力從 0.3MPa 到 1.2MPa 時消耗時間的減少量(Δt)比較小;當進水壓力繼續(xù)增大時,消耗的時間變化不大,基本保持在 2.45min 左右。基本上可以認為消耗時間的拐點在 0.3MPa,結(jié)合水壓和電機能耗的關(guān)系,說明當進水壓力達到 0.3MPa 時,二氧化碳對堿性污水的中和效率達到最佳。
4.5.2 進水流量對中和效率的影響在保持進水壓力為 0.3MPa 和二氧化碳氣體壓力 0.05MPa 不變的情況下,單位數(shù)量(每立方)的水量下測定進水壓力對中和效率的影響,分別試驗 10m3/h、15m3/h、20m3/h、25m3/h、30m3/h、35m3/h、40m3/h、45m3/h 等水流量,在堿性污水中和到中性時所消耗的時間及單位水量循環(huán)的次數(shù) η。
水流量和消耗時間及單位水量循環(huán)次數(shù) η 的關(guān)系如表 5 所示。
表 5 中的數(shù)據(jù)來源和定義:
(1)水流量:指泵正常工作時,流經(jīng)泵內(nèi)的實際水量與相應(yīng)工作時間的比值,用 Q 表示,單位:m3/h。這個區(qū)別于泵的額定流量,是經(jīng)過校準的實際流量。
(2)運行時間:是指泵正常工作時,處理每立方堿性污水達到中性時所消耗的時間,是實際計量值,用 T1 表示,單位:min/m3。
(3)額定時間:是指在實際的水流量下,抽取每立方水所消耗的時間,用 T0 表示,單位:min/m3。
T0 =1/Q×60 (1)式中:T0——額定時間,min/m3;
Q——水流量,m3/h;
60——分鐘與小時的當量,1h=60min。
(4)單位水量循環(huán)次數(shù):是指運行時間和額定時間的比值,用η 表示,單位(無綱量)。當η 無限趨于 1 時,表示該水流量是中和系統(tǒng)處理的最佳污水流量;當η>1 時,表示該水流量無法滿足中和系統(tǒng)正常的污水流量需求;當η<1 時,表示該水流量超過中和系統(tǒng)正常的污水流量需求。
η= T1/T0 (2)式中:T1 ——運行時間,min/m3;
T0——額定時間,min/m3。
水流量和耗時間及單位水量循環(huán)次數(shù)η 的關(guān)系曲線如圖 5 和圖 6。
當進水壓力為 0.3MPa 和二氧化碳氣體壓力 0.05MPa 的情況下,從圖 5 水流量和消耗時間關(guān)系曲線圖來看,額定時間和運行時間對流量的曲線圖在流量為 30m3/h 和 35m3/h 時趨于交匯,說明此時額定時間和運行時間趨于等值,同時說明此時中和系統(tǒng)的污水流量為最佳值。結(jié)合水流量和電機能耗的關(guān)系,以節(jié)能為準則,說明當進水流量為 30m3/h 時,二氧化碳對堿性污水的中和效率達到最佳。從圖 6 水流量和循環(huán)因子 η的關(guān)系曲線圖來看,污水流量在 30m3/h和 35m3/h 時,η 值無限趨于 1。進一步驗證了在污水流量在 30m3/h時,二氧化碳對堿性污水的中和效率達到最佳。
4.5.3 二氧化碳氣體壓力對中和效率的影響在保持進水流量 30m3/h 和進水壓力為 0.3MPa 不變的情況下,單位數(shù)量(每立方)的水量下測定二氧化碳氣體壓力對中和效率的影響,分別試驗 0.01MPa、0.02MPa、0.03MPa、0.04MPa、0.05MPa、0.06MPa、0.07MPa、0.08MPa、0.09MPa、0.1MPa 等氣壓,在堿性污水中和到中性時所消耗的時間。
二氧化碳氣體壓力和消耗時間關(guān)系如表 6。
二氧化碳氣體壓力和消耗時間的關(guān)系曲線如圖 7。
當進水流量為 30m3/h 和進水壓力為 0.3MPa 時,從圖 7 氣體壓力和消耗時間的關(guān)系曲線可看出,當二氧化碳氣體壓力為 0.05MPa 時,運行時間無限趨于額定時間 2min/m3,說明此時二氧化碳的氣壓為中和系統(tǒng)的最佳值,此時二氧化碳中和堿性污水的效率最佳。
通過以上的試驗發(fā)現(xiàn),當泵的水流量為 30m3/h、進水壓力為 0.3MPa、反應(yīng)器內(nèi)的二氧化碳氣體壓力為 0.05MPa 時,處理系統(tǒng)中和效率最佳。水流量、進水壓力和二氧化碳氣體壓力是影響中和系統(tǒng)工作的三大因素,若有兩因素發(fā)生變化,需經(jīng)過調(diào)節(jié)另外一個因素才能達到新的平衡,以確保中和系統(tǒng)處于最佳工作狀態(tài)。(以上試驗不考慮溫度和大氣壓變化對試驗結(jié)果的影響)
5 攪拌站污水—中水的自動化處理系統(tǒng)二氧化碳用量和成本分析詳見表 7。
(1)從表 7 可以看出,攪拌站污水初始 pH 平均值 12.70,終點 pH 平均值 7.13,經(jīng)過二氧化碳中和處理之后堿性污水變成了中性水。
(2)處理過程中,二氧化碳實際平均消耗量 2.23kg,轉(zhuǎn)化為單位體積的污水實際用量為 1.39kg/m3;二氧化碳理論平均消耗量 1.79kg,轉(zhuǎn)化為單位體積的污水理論用量為 1.12kg/m3。二氧化碳實際利用率平均值為 80.26%。試驗過程中,發(fā)現(xiàn)二氧化碳利用率跟污水的 pH 值有一定的關(guān)系,pH 值越大,二氧化碳的利用率越高。此試驗用的污水量比較少,設(shè)備的連續(xù)工作性不甚理想,導(dǎo)致部分二氧化碳殘留在反應(yīng)器內(nèi)沒有參與反應(yīng),從而影響二氧化碳的利用率。當中和系統(tǒng)投入到實際的污水處理中,在確保設(shè)備連續(xù)工作性的前提下,二氧化碳的利用率將會有一定的提高。
(3)目前商品二氧化碳存在區(qū)域差異,價格大概在 1.2~1.5 元/kg,結(jié)合污水處理系統(tǒng)對二氧化碳的用量和利用率,污水處理系統(tǒng)消耗的材料成本大概在 2~ 2.7元/m3,功耗大概 0.25~0.35元/m3。綜合成本相比工業(yè)用水的價格有明顯的優(yōu)勢。
6 結(jié)語(1)攪拌站高 pH 值廢水直接回用于混凝土攪拌,對混凝土的性能有一定的影響。主要表現(xiàn)為:其一,有發(fā)生堿—集料反應(yīng)的可能,影響耐久性;其二,對混凝土早期強度和后期強度的影響;其三,對減水劑效率的影響;再者,對混凝土工作性能的影響。
(2)經(jīng)過“攪拌站污水—中水的自動化處理系統(tǒng)”處理過的污水,各個數(shù)據(jù)參數(shù)都有明顯的改善。其參測項目符合 GB/T 19923—2005《再生水用作工業(yè)用水水源的水質(zhì)標準》和 JGJ 63—2006《混凝土用水標準》,這對擴大水資源的回收利用有進一步的幫助。
(3)“攪拌站污水—中水的自動化處理系統(tǒng)”工作過程中,中和效率受進水壓力、水流量和二氧化碳氣體壓力的影響。當其中兩個因素發(fā)生改變時,必須調(diào)整另外一個因素,才確保處理系統(tǒng)處于最佳的工作狀態(tài)。
(4)“攪拌站污水—中水的自動化處理系統(tǒng)”利用二氧化碳對攪拌站堿性污水進行處理,處理的綜合成本相比工業(yè)用水的價格有明顯的優(yōu)勢。
(5)攪拌站廢水經(jīng)過“攪拌站污水—中水的自動化處理系統(tǒng)”處理再回收利用,對企業(yè)的經(jīng)濟效益有明顯的幫助,同時對資源的節(jié)約和環(huán)境的保護有重要的意義。
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